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换刀故障的维修
故障现象:一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转。分析及处理过程:通过PLC梯形图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能进行其他操作。因此,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。

0评论2020-04-07776

SIEMENS系统Profibus总线报警的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 802D系统的四轴四联动的数控铣床,开机后有时会出现380500Profibus-DP:驱动A1(有时是X、Y或Z)出错。但关机片刻后重新开机,机床又可以正常工作。分析及处理过程:因为该报警时有时无,维修时经过数次开关机试验机床无异常,于是检查总线、总

0评论2020-04-07624

反馈电缆折断的故障维修
故障现象:一台数控磨床,E轴修整器失控,E轴能回参考点,但设定在自动或半自动修整时,运动速度极快,直到撞到极限开关。分析及处理过程:观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,故确认是位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能解决问题。后仔

0评论2020-04-07678

位置反馈板故障的维修
故障现象:一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,E轴运动时产生“EAXIS EXECESS FOLLOWING ERROR”报警。分析及处理过程:观察故障发生过程,在起动E轴时,E轴开始运动,CRT上显示E轴数值变化,当数值变到14时,突然跳变到471,分析确认为反馈部分存在问题。更换位置反馈板后,故

0评论2020-04-07664

伺服电动机故障的维修
故障现象:一台配套SINUMERIK 810T系统的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,出现6016号报警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”。分析及处理过程:根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电动机驱动的,电动机一起动,伺服单元就产生过载报警,切断

0评论2020-04-07559

401号报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC PM0的数控车床,时常出现401号报警。分析及处理过程:经多次试验,该机床并不是一直出现该报警号,而是时有时无。从故障的现象上来看,该类故障一般不大可能是原理或设计故障,而极有可能是某处连接不良而引起。参考FANUC PM0维修手册,并检查各处电缆的连

0评论2020-04-07653

系统无法起动的故障维修
故障现象:某配套FANUC PM0的数控机床,开机后系统无法起动,控制器正面的绿色指示灯“EN'’不亮。分析及处理过程:检查系统DC24V电源输入状况,检查结果为DC23.6V(在DC24V±10%范围内),属正常。关机后,检查控制器正面的熔断器F1,发现熔断器已烧断;更换F1后,系统故障排

0评论2020-04-07581

车球有凸台的故障维修
故障现象:某配套KNDl00T的数控车床,在加工个凹型半球面完成后发现所加工的工件有一锅底状的小凸台。 分析及处理过程:经了解,发现可能是由于机床反向间隙引起的。重新运行该程序,并用百分表进行检测,发现机床大修以后Z轴产生了0.03mm的反向间隙;补偿该间隙后机床即恢复正常

0评论2020-04-07432

PLC I/O单元的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 802D系统的四轴四联动数控铣床,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时CRT显示:坐标轴无使能。机床无法工作。分析及处理过程:该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的联系,故首先要

0评论2020-04-07556

CRT闪烁、发亮的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,但无字符显示。分析及处理过程:分析引起故障的原因主要有:1)CRT亮度调整不当。2)系统参数设定不当。3)系统的主板和存储板不良。调整CRT的亮度和灰度旋钮,对系统进行初始化处理,重新设定参数后,

0评论2020-04-07599

死机的故障维修
故障现象:某配套FANUC-6M系统的加工中心打雷后出现死机。分析及处理过程:出现死机的原因有:软件方面的问题,如控制软件缺陷、参数混乱;电路板有故障,特别是主板和存储板。首先查系统参数,发现有许多参数与备份不一致,重新输入后,开机,机床恢复正常。经检查,发现该机床地

0评论2020-04-07749

加工中途停机报警的故障维修
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。机床使用两年后,加工中途经常自动停机报警,有时机床其他电磁阀动作(如换刀)它也会立即停机报警,机床显示LAN(节点)错误,报警时加工信息丢失。分析及处理过程:根据报警显示,查CNC与PLC通信时发送和接收的字节数确实

0评论2020-04-07860

机床无法起动的故障维修
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。合上电柜总开关,机器通电,按CNC送电钮,机床无反应。分析及处理过程:该机床起动顺序为:①总开关合上,BUG、X、Y、Z轴伺服单元通电;②起动CNC,CNC、PLC通电自检,主轴单元通电:③起动液压润滑系统。机床无法起动可

0评论2020-04-07790

联锁信号故障的维修
故障现象:某配套大森R2J50M的专用数控机床,在大修后发现机床A轴无法旋转,床无法进行正常加工。分析及处理过程:机床通电后,发现除A轴外,其他轴运动和功能均正常,机床无报警。经分析与检查,可初步判断故障是由于A轴驱动电缆线连接不良引起的,但检查后发现电缆连接正常:进

0评论2020-04-07684

集成滤波器开路的故障维修
故障现象:某FANUC 7M数控4轴铣床,开机后发生05、07报警,进步检查B轴位置超差。分析及处理过程:经分析为位置环反馈部分有问题。检查7M内部位置控制板,发现个集成滤波器开路,造成反馈信号中断。换一个滤波器后机床恢复正常。

0评论2020-04-07633

插头上有短路的故障维修
故障现象:一台FANUC-0T数控车床,开机后CRT无画面,电源模块报警指示灯亮。分析及处理过程:根据维修说明书所述,发现CRT和I/O接口公用的24EDC电源正端与直流地之间仅有1~2Ω电阻,而同类设备应有155Ω电阻,这类故障一般在主板,而本例故障较特殊。先拔掉M18电缆插头,故障仍在

0评论2020-04-07557

410号报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控机床,开机后出现410号报警。分析及处理过程:该报警的含义为“停止时的位置偏差量超过了1829号参数设定值”。检查机床参数,发现设定正确。进一步检查发现,用户在出现故障前曾经移动过第四轴转台,造成了电动机动力线连接不良,重新连接后,

0评论2020-04-07369

失步现象的故障维修
故障现象:某配套GSK980M系统的数控机床,在自动或手动运行时,X轴经常产生失步现象。分析及处理过程:本机床配置为GSK980M+步进驱动。失步是步进电动机传动特点之一,当阻力或速度超过某一固定值时,步进电动机传动常会产生失步现象。因此,降低X轴移动速度重新运行,发现在某一

0评论2020-04-07639

工作台爬行的故障维修
故障现象:某配套GSK980M系统的数控磨床,在进行多次维修和长时间不用后,发现Y轴在运动过程中有明显的爬行。分析及处理过程:经检查,发现当手轮移动Y轴0.1mm时,工作台连续移动0.7mm左右后再以另一种速度缓慢移动至0.1mm,因此可能是由于移动速度太快或工作台阻力太大引起故障。

0评论2020-04-07585

31号伺服报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC 3MA系统的数控铣床,在运行过程中,Z轴产生3l号报警。分析及处理过程:查维修手册,31号报警的含义为“误差寄存器的内容大于规定值”。根据31号报警提示,将误差定值放大,于是将31号报警对应的机床参数由2000改为5000,然后用手摇脉冲发生器驱动Z轴,发现3

0评论2020-04-07690

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