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主轴不能进行变速的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心,主轴在低速时(低于120r/min)时,S指令无效,主轴固定以120r/min转速运转。分析与处理过程:由于主轴在低速时固定以120r/min转速运转,可能的原因是主轴驱动器有120r/min的转速模拟量输入,或是主轴驱动器控制电路存在不良。为了判定

0评论2020-04-091018

主轴定位速度偏差过大的故障维修
故障现象:一台配套FANUC llM系统的卧式加工中心,当执行M06换刀指令时,在主轴定向过程中,主轴驱动器发生AL-02报警。分析与处理过程:主轴驱动器AL-02报警的含义是“速度偏差过大”。为了判定故障原因,在MDI方式下,单独执行M19主轴定向准停指令,发现驱动器也存在同样故障。据

0评论2020-04-09918

“定向准停”控制板熔断器熔断的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 6M系统的卧式加工中心,在正常加工时,经常出现主轴驱动器上的熔断器S3.2A熔断现象。分析与处理过程:该机床使用的是FANUC模拟式交流主轴驱动系统,且具有主轴“定向准停”(定位)选择功能,主轴驱动器上的熔断器S3.2A为主轴“定向准停”选择功能板的外部5

0评论2020-04-09794

不执行螺纹加工的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,在自动加工时,发现机床不执行螺纹加工程序。分析与处理过程:数控车床加工螺纹,其实质是主轴的转角与Z轴进给之间进行的插补。主轴的角度位移是通过主轴编码器进行测量的。在本机床上,由于主轴能正常旋转与变速,分析故障原因主要有

0评论2020-04-09892

表面出现周期性振纹的故障维修
故障现象:某配套FANUC OT-A2系统的数控车床,在加工过程中,发现在端面加工时,表面出现周期性波纹。分析与处理过程:数控车床端面加工时,表面出现振纹的原因很多,在机械方面如:刀具、丝杠、主轴等部件的安装不良、机床的精度不足等等都可能产生以上问题。但该机床为周期性出

0评论2020-04-09888

螺纹加工出现“乱牙”的故障维修
故障现象:某配套大森R2J50L系统的数控车床,在G32车螺纹时,出现起始段螺纹“乱牙”的故障。分析与处理过程:数控车床加工螺纹,其实质是主轴的角位移与Z轴进给之间进行的插补,“乱牙”是由于主轴与Z轴进给不能实现同步引起的。由于该机床使用的是变频器作为主轴调速装置,主轴

0评论2020-04-09879

机床无法完成“换档”的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0TA2系统的数控车床,在机床执行主轴传动级交换指令M41/42时,主轴一直处于抖动状态,无法完成“换档”动作。分析与处理过程:根据故障现象,很容易判定故障是由于主轴传动级交换指令M41/42无法执行完成引起的。检查电磁阀信号与液压缸动作,发现换档动作实

0评论2020-04-09911

主轴引起的程序段无法继续执行的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 6系统的卧式加工中心,在进行自动加工时,程序执行到M03S****程序段后,主轴能起动,转速正确,但无法继续执行下一程序段,系统、驱动器无任何报警。分析与处理过程:现场检查,该机床在MDI方式下,手动输入M03或M04指令,主轴可以正常旋转,但修改S指令

0评论2020-04-091132

主轴出现噪声的故障维修
故障现象:主轴噪声较大,主轴无载情况下,负载表指示超过40‰。分析及处理过程:首先检查主轴参数设定,包括放大器型号,电动机型号以及伺服增益等,在确认无误后,则将检查重点放在机械侧。发现主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在脱开机械侧的情况下检查主轴电动机远转情况。发现

0评论2020-04-08801

主轴定位不良的故障维修
故障现象:加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。分析及处理过程:某加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。开始时,出现的次数不很多,重新开机后又能工作,但故障反复出现。经在故障出现后,对机床进行了仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏

0评论2020-04-08890

安川变频主轴在换刀时出现旋转的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,开机时发现,当机床进行换刀动作时,主轴也随之转动。分析与处理过程:由于该机床采用的是安川变频器控制主轴,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。根据以往的经验,安川变频器对输入信号的干扰比较敏感,因此初步确认故障原因与

0评论2020-04-08890

安川变频主轴不能旋转的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0-TD系统的数控车床,使用安川变频器作为主轴驱动装置,当输入指令S**M03后,主轴旋转,但转速不能改变。分析与处理过程:由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压

0评论2020-04-08658

三菱MELDAS 520系统主轴定位出现飞车的故障维修
故障现象:一台使用三菱公司的MELDAS 520系统的数控车床,主轴定位时出现飞车现象,CRT显示“S01伺服报警002SS”。分析与处理过程:考虑到主轴在正常运转时工作正常,说明驱动器、编码器和电缆连接均无问题,故障原因可能是由于主轴定位参数设定、调整不当引起的。与主轴定位有关

0评论2020-04-08695

三菱FR主轴驱动器低速时出现尖叫的故障维修
故障现象:一台使用三菱公司FR-SF-11K主轴驱动系统的设备,在低速运转时电动机出现尖叫,但高速时运转正常。分析与处理过程:为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的00号参数设定为1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,无上述现象,考虑到电动机高速运行正常,可以认为

0评论2020-04-08713

三菱FR主轴驱动器主轴噪声大的故障维修
故障现象:一台使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主轴控制器的数控机床,出现主轴噪声较大,且在主轴空载情况下,负载表指示超过40%。分析与处理过程:考虑到主轴负载在空载时已经达到40%以上,初步认为机床机械传动系统存在故障。维修的第一步是脱开主轴电动机与主轴的联结机

0评论2020-04-08818

三菱FR主轴驱动器高速时出现断路器跳闸的故障维修
故障现象:一台配套MAZATROL CAM-2系统、三菱FR主轴驱动器的立式加工中心,由于操作者失误,在主轴旋转过程中发生碰撞,导致在运行加工程序时,只要主轴在150r/min以上直接起动,主轴驱动器FR-SE内的断路器CBl就跳闸,驱动器控制板上的报警指示灯AL8(LEDl3)、AL4(LEDl4)亮。分析与

0评论2020-04-08699

KNDl00T主轴不能正常旋转的故障维修
故障现象:某配套KNDl00T的数控车床,在机床开机后,发现主轴不能正常旋转,机床无任何报警号。分析与处理过程:由于该机床主轴采用的是变频器调速,在自动方式下运行时,主轴转速是通过系统输出的模拟电压控制的。利用万用表测量变频器的模拟电压输入,发现在不同转速下,模拟电

0评论2020-04-08871

DYNAPATH 20M系统主轴不能正常旋转的故障维修
故障现象:一台配套美国DYNAPATH 20M系统的立式加工中心(二手机床),在机床通电后,主轴便在逆时针方向以100r/min的转速自行旋转。但输入M03或M04及S**时,系统却不执行,系统亦无报警。分析与处理过程:由于DYNAPATH系统为PLC可编程控制器内置式系统,主轴正转、反转信号由PLC程

0评论2020-04-08814

YASKAWA J50M主轴编码器出错的故障维修
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床用户调试时,系统出现ALM366报警。分析与处理过程:YASKAWA J50M系统出现ALM366报警的含义是“主轴编码器出错”。仔细检查机床的参数设定与编码器的连接,未发现错误。进一步利用示波器检测主轴位置编码器,发现编码器工作正常。在

0评论2020-04-08792

YASKAWA J50M主轴定位不准的故障维修
故障现象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在机床换刀时,出现主轴定位不准的故障。分析与处理过程:仔细检查机床的定位动作,发现机床在主轴转速小于10r/min时,主轴定位位置正确,但在主轴转速大于l0r/min时,定位点在不同的速度下都不一致。通过系统的信号诊断参数#1287bit0~bi

0评论2020-04-08864

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